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    電氣元件安川伺服驅動部分——自動裁剪機常見故障及排除方案

    文章出處:責任編輯:人氣:-發表時間:2021-04-08 16:09【

    電氣元件安川伺服驅動部分——自動裁剪機常見故障及排除方案

    一、故障現象:A.02,參數破壞(存儲參數的EPPROM數據異常),在接通控制電源時發生。

    1、故障原因:控制電源有 AC30~60V 的時候。

    解決方案:將電源恢復正常并執行用戶參數初始化處理(Fn005)。

    2、故障原因:正在設置參數時電源斷開。

    解決方案:進行用戶參數初始化處理(Fn005)后重新輸入參數。

    3、故障原因:正在寫入警報時電源斷開。

    解決方案:進行用戶參數初始化處理(Fn005)后重新輸入參數。

    4、故障原因:超出參數的寫入次數(指令控制器每次掃描,變更參數等)。

    解決方案:更換伺服單元(重新評估參數寫入方法)。

    5、故障原因:伺服單元EPPROM以及外圍電路故障。

    解決方案:更換伺服單元。

    二、故障現象:A.03,主電路檢測部分異常(6.0KW 以上不檢測),在接通控制電源時或者運行過程中發生。

    1、故障原因:控制電源有 AC30~60V 的時候。

    解決方案:將電源恢復正常。

    2、故障原因:伺服單元故障。

    解決方案:更換伺服單元。

    三、故障現象:A.04,參數設定異常(超過設定范圍),在接通控制電源時發生。

    1、故障原因:裝入了設定不適當的參數(在操作數字操作器時,因異常值錯誤而被拒絕)。

    解決方案:執行參數初始化處理(Fn005)。

    2、故障原因:伺服單元 EPPROM 以及外圍電路故障。

    解決方案:更換伺服單元。

    四、故障現象:A.10,過電流檢測(功率晶體管1GBT產生過流或者散熱片過熱),在接通控制電源時發生。

    1、故障原因:因電源斷開而數次進行過載警報復位運行。

    解決方案:變更警報的復位方法。

    2、故障原因:伺服單元的電路板與熱開關連接不良。

    解決方案:更換伺服單元。

    3、故障原因:伺服單元電路板故障

    解決方案:更換伺服單元。

    五、故障現象:A.10,過電流檢測(功率晶體管1GBT產生過流或者散熱片過熱),在接通主電源時發生或者電機在運行中產生過電流。

    1、故障原因:U,V,W 與地線連接錯誤。

    解決方案:檢查配線,正確連接。

    2、故障原因:地線纏在其他端子上。

    解決方案:檢查配線,正確連接。

    3、故障原因:電機主電路用電纜的U,V,W 與地線之間短路。

    解決方案:修正或更換電機主電路用電纜。

    4、故障原因:電機主電路用電纜的U,V,W U,V,W 相之間短路。

    解決方案:修正或更換電機主電路用電纜。

    5、故障原因:再生電阻配線錯誤。

    解決方案:檢查配線,正確連接。

    6、故障原因:伺服單元的 U,V,W 與地線之間短路。

    解決方案:更換伺服單元。

    7、故障原因:伺服單元故障(電流反饋電路,功率晶體管或者電路板故障)。

    解決方案:更換伺服單元。

    8、故障原因:伺服電機 U,V,W 與地線之間短路。

    解決方案:更換伺服單元。

    9、故障原因:伺服電機 U,V,W 相之間短路。

    解決方案:更換伺服單元。

    10、故障原因:因負載轉動慣量大并且高速旋轉,動態制動器停止,DB電路故障。

    解決方案:更換伺服單元(減少負載或者降低使用轉數)。

    11、故障原因:DB使用過于頻繁(發生DB過載警報)。

    解決方案:更換伺服單元(減少DB使用頻度)。

    12、故障原因:因電源而數次進行過載報警復位運行。

    解決方案:變更警報的復位方法。

    13、故障原因:位置速度指令發生劇烈變化。

    解決方案:重新評估指令值。

    14、故障原因:負載是否過大,是否超出再生處理能力等。

    解決方案:重新研討負載條件,運行條件。

    15、故障原因:伺服單元的安裝方法(方向, 與其他部分的間隔)不適合(是否有存放盤過熱,周圍加熱的影響)。

    解決方案:將伺服單元的環境溫度下降到55℃以下。

    16、故障原因:伺服單元的風扇停止轉動。

    解決方案:更換伺服單元

    六、故障現象:A.72,C 軸伺服器發生 A72( 過負荷)報警,確認 C 軸傳動部分的阻力:1.偏心軸;2.平衡帶輪;3.連桿;4.小連桿;5.滑塊;6.刀槽塊;7.平磨輪;8.凸磨輪;9.平衡帶的張力。

    故障原因:1~4 部分軸承的磨損;滑塊與座的配合不好;刀片與刀槽塊、平磨輪及凸磨輪的間隙配合不好;平衡帶的張力太緊。

    解決方案:更換 1~4 部分軸承;調整滑塊與座的配合間隙;調整刀片與刀槽塊、平磨輪及凸磨輪的間隙;再調整平衡帶的張力。

    七、故障現象:A.C9,編碼器通信異常,在接通控制電源時或者運行過程中發生。

    1、故障原因:編碼器錯誤配線,接觸不良。

    解決方案:修正編碼器配線。

    2、故障原因:編碼器電纜規格不同,受到干擾。

    解決方案:將電纜規格改為多股絞線或者多股絞合屏蔽線,芯線為0.12平方毫米以上,渡錫軟銅多股絞合線。

    3、故障原因:編碼器電纜過長,受到干擾。

    解決方案:配線距離最長為 20 米。

    4、故障原因:編碼器電纜線產生嚙入,包皮損傷,信號線受到干擾。

    解決方案:修正編碼器電纜鋪設。

    5、故障原因:編碼器電纜與大電流線捆在一起或者相距過近。

    解決方案:將編碼器電纜鋪設在不會施加浪涌電壓的位置上。

    6、故障原因:FG 的電位因電機側設備(焊機等)的影響而產生變動。

    解決方案:連接設備地線以免向 PG側FG分流。

    7、故障原因:編碼器信號線受到干擾。

    解決方案:實施編碼器配線抗干擾對策。

    8、故障原因:編碼器承受過大的振動沖擊。

    解決方案:減少機械振動或者正確的安裝伺服電機。

    9、故障原因:編碼器故障。

    解決方案:更換伺服電機。

    10、故障原因:伺服單元電路板故障。

    解決方案:更換伺服單元。

    八、故障現象:A.F1,電源線缺相(在主源ON狀態,R,S,T 相中, 某一相持續 1 秒以上的低壓狀態) *在接通主電路電源時檢測,在接通控制電源時發生。

    故障原因:伺服單元故障。

    解決方案:更換伺服單元。

    九、故障現象:A.F1,電源線缺相(在主源ON狀態,R,S,T 相中, 某一相持續 1 秒以上的低壓狀態) *在接通主電路電源時檢測,在接通主電源時發生。

    1、故障原因:三相電線配線不良。

    解決方案:修正電源的配線。

    2、故障原因:三相電源不平衡。

    解決方案:修正電源的不平衡(調換相位)。

    3、故障原因:伺服單元故障。

    解決方案:更換伺服單元。

    十、故障現象:A.F1,電源線缺相(在主源ON狀態,R,S,T 相中, 某一相持續 1 秒以上的低壓狀態) *在接通主電路電源時檢測,在伺服電機驅動時發生。

    1、故障原因:三相電線配線不良。

    解決方案:修正電源的配線。

    2、故障原因:三相電源不平衡。

    解決方案:修正電源的不平衡(調換相位)。

    3、故障原因:伺服單元故障。

    解決方案:更換伺服單元。


    此文關鍵字:自動裁剪機
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